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古希腊科学家阿基米德说,给我一个支点,我就可以撬动整个地球。而技术创新,就是选矿部电控车间智能化升级的“支点”。
选矿部电控车间是保障铜硫选厂稳定生产的重要车间,主要负责维护选厂自动化、电气和仪表等相关设备,推进选厂自动化、智能化建设。他们以技术创新为基础,大胆突破,攻坚克难,解决了选厂一系列技术难题,为矿山转型升级发展奉献自己的力量。
自选厂投产以来,在生产过程中曾出现大范围设备(主要包括30多台浮选渣浆泵,21台浮选机等)突然跳停故障,严重影响着铜硫选厂的正常生产。为解决这一问题,电控车间立足自身技术力量,夜以继日,加大科技攻关力度,最终找到了设备故障原因:设备设计存在缺陷,采用的是常一设备控制方式,设备与设备之间相互依赖性较强。针对这种情况,他们通过修改与新增程序,对电气线路设计进行改造等,对选厂所有常一控制的设备在逻辑控制上大胆尝试脉冲控制,增强设备的独立性,解决了生产中的事故隐患,大大提高了选厂的设备开机率,使设备考核开机率达98%以上。
群雁高飞头雁领。魏宏作为电控车间的负责人,于2016年通过人才引进方式来到大宝山,填补了大宝山自动化方面人才的空缺。他来大宝山之后,先后对老选厂自动化进行优化完善,完成了新选厂主要自动化系统的程序编程和中控室系统建设。
如何充分发挥车间自动化团队的创新创造活力,涵养汩汩清泉,让技术创新之流尽情喷涌?对此,他们打出了一套组合拳。通过打造“矩阵式”团队、实施“项目制”等一体推进,不仅是组织方式的改变,更是人才成长的多元化,最终目的是为了把技术创新的“泉眼”挖得更深,把技术创新的“水渠”修得更宽。渠清如许,活水自来。自动化小组“活”的最直观感受就是“学”的氛围深了、“钻”的精神厚了、“研”的风气浓了。
一个个天堑被攻克、一项项难题被破解。根据程序开发计算模拟台效,并以此为依据自动调整4台重板的频率,实现磨矿系统的每小时均匀给矿;采用PID原理实现半自磨进料端自动给水功能,使得磨矿浓度更加精准;采用485无线通讯技术,实现了浓密机周边传动信号采集功能,方便了浓密机的实时监视;在10000吨技改项目中采用Kepserver软件建立OPC第三方数据库,实现西门子1200系列控制的数据传输;修改半自磨和球磨西门子程序,使得磨机在切换低压油泵时不会跳停;建立加药系统远程控制画面,并使之能够统计加药数据。
据企业生产经营数据统计和分析,通过这些自动化项目改造,优化提升自动化生产水平后的选厂,每年可增加经济效益可达千万元以上。
打造智能化矿山是未来大宝山发展的必然趋势,电控车间将运用技术手段,计划将手机控制、远程控制、自动调控、大数据分析与决策、模糊控制、信息化等自动化、智能化技术运用到生产上来,实现科技兴厂。“春吹杨柳万千条”,选厂“智”变,将伴随着大宝山矿在实现矿山高质量高效益发展的道路上行稳致远。
图文:陈 鑫
编辑:林文敬
责编:林文敬
主编:陈建澄