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2022年,选矿部紧紧围绕公司年度生产目标任务,持续发力、久久为功,圆满完成了各项工作任务,确保选矿生产指标再攀高峰,在第十届五次职工代表暨工会会员代表大会上被评为2022年度“先进集体”。
精耕细作稳生产 竭尽全力提质量
坚持以班保日、以日保月、以月保年,紧盯环节、及时处理指标波动情况,持续保障稳产高产,提前两个月完成总硫年度产量任务,顺利实现2022全年生产目标。截止去年11月,铜回收率持续稳定,总硫回收率继续提升,最高月回收率达91.73%;铜金属生产量与总硫产量提前完成既定任务,创历史新高。其中,磁硫精矿产量比前年同期增加了40%以上。
坚定“质量第一”原则,加大质量管控力度,通过加强陶瓷板的清洗和保养、合理配矿等措施,使得矿产品的出厂水分显著降低,100%达到特极品。去年的铜、硫、磁硫出厂水分平均含量分别为12.94%、9.25%、10.20%,较前年下降幅度明显。
精雕细刻强管理 强化考核促落实
建制度、强监督,安全态势持续良好。认真制定完善安全生产管理制度,成立特别防护小组,实行24小时值班值守,保障重点项目稳步推进;建立完善安全基础台账和员工安全档案,并加强安全培训,构建安全管控有效闭环;建立多处微型消防站,并制定管理细则,确保微消站“救早、灭小”作用发挥到位。
勤检测、控排放,环保管控措施有效。定期对凡洞村尾矿库水质取样检测,为生产提供环保数据支撑,并着力完善危废固废的收集和处理制度,加强尾矿库溢水口监督,确保“零”排放;做好每日硫精矿输送管道检查,并利用压力预警系统,实时监测管道压力,筑牢环保底线。
精细管、重巡查,提高设备开机率。加强设备的巡检、点检及维护保养,创新建立各车间智能巡检系统,及时发现和纠正生产异常现象,并深化全流程设备开机考核,有效促进开机率提升。截止去年11月,实际开机率94.46%,较2021年增加了1.74%。
精打细算降成本 勤俭持家出成效
抓严抓细物资申报和领用制度、修旧利废奖励办法、成本节约考核等措施,让各车间、班组自觉做好生产材料消耗控制。如:做好吊车台班的科学协调,减少车辆使用次数,节约费用28万元;完成硫精矿车间抓斗起重电机的设计改造,促进了机电资源二次利用,同时坚持“两不”原则,发挥机电车间的维修技术力量,最大限度降低成本。截止去年11月,成功实现成本单耗下降8%的管控目标。
通过对浮选主要药剂使用量进行全方位计量与统计,在保证指标的前提下,找准用药最佳点,精确投药额度,大幅降低药剂耗值,完成药剂成本下降10%的年度管理提升目标。
精准施策勇创新 科学挖潜增效益
聚焦生产流程中的难点堵点,持续攻坚克难,不断取得技改新突破。如:“难选铜硫矿高质量回收关键技术与装备”被国家自然资源部收录至«矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录»,并获得2022年“播恩杯”中国创新方法大赛广东区域赛二等奖;“复杂铜硫钨多金属资源清洁低耗综合利用关键技术及产业化”项目经专家组评价,认为总体技术处于国际领先水平。
应用微细粒级矿物梯度沉降关键技术,提高精矿回收率——为解决3#浓密池跑浑问题,多次组织各车间骨干集思广益,找到突破口,采用“以物理方式加速沉降”的方案,有效提升硫精矿回收率,并每月减少精矿损失数千吨。
完成“闪速浮选机技术改造”重点项目,超出预期——该项目成功投产后,明显减少了细泥对浮选的有害影响,预计可提高铜回收率0.50个百分点,且缩小回收率的波动范围,效果超出预期。
完善新磁硫硫精矿过滤系统,增产提质——该系统实现了磁硫精矿全过滤,减少了浓密机溢流损失,并有效降低磁硫精矿出厂水份,大幅提高了磁硫精产量与质量。
完成磁硫精矿单管单泵输送改造,增产创效——实现选硫工艺技术改造后,硫精矿产量增长喜人,尤其通过磁硫精矿单管单泵改造,持续增加精矿输送能力。与前年同期相比,回收率明显提高,磁硫精矿增产了6万吨。推进稀酸添加系统改造,变废为宝——在铜硫选厂新建一套稀酸添加系统,将原先需额外理的稀酸加入选硫作业中,每日可节约浓硫酸约2吨,确保生产物资“物尽其用,效能更佳”。
编辑:文 闻
责编:林文敬
主编:陈建澄