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近日,大宝山矿业选矿厂铜精矿车间深刻领悟FAITH经营理念的丰富内涵,精准落实“开源节流、降本增效”部署,组织各班组成员定向发力,成功完成3#60米浓密机自动加油技术改造,有效降低设备故障率,利于生产效率提升,为助力公司高质量发展奏响了一线车间“劳动强音”。
发现关键问题,主动思考办法。3#60米浓密机作为选矿流程中的关键设备,其稳定性、维护效率直接关系着生产成本与经济效益指数。铜精矿车间在日常巡查中发现,浓密机原有的部件润滑工作主要依赖人工操作,存在诸多不足,既投入大量的人力时间,又对黄油介质消耗过快,影响了生产效率,还存在一定的安全风险。为此,车间深入运用FAITH经营理念,研讨交流后形成技改方案,积极对接协作单位,对浓密机实施科学改造。
落实改造措施,切实“对症下药”。车间紧盯工作进度,克服人手不足、时间紧张等困难,全力协调值班人员班次,在保证正常生产的同时,巧用综合工具,结合业务需求,针对之前由于人工操作而难以控制的相关参数进行梳理,作出规范化、精准化的系统设定,并重点定位设备两侧的行走轮支架,精确安装自动黄油机设施,强化设施稳健运作,有效杜绝了油品浪费,降低设备磨损。
改造项目经过实际运行,成效较为显著。一是维护保养时间缩短了三分之二,有效减轻劳动强度,减少人力成本和时间成本,提高了生产效率;二是实现了定时定量加油润滑,显著降低黄油用量,节约了物资成本;三是提高了设备设施的安全性和稳定性,避免人为操作的安全事故风险,也为相关单位的类似设备技改升级提供了有益借鉴。
下一步,选矿厂铜精矿车间将以此次改造为契机,继续深化技术创新和管理优化,不断推动降本增效要素穿透每个作业环节,为实现经营管理“攀高计划”贡献更多一线力量。
图文:选矿厂通讯员陈金亮
编辑:文闻
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